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气缸有油润滑的L形压缩机,由于原料气带油份,不仅直接影响产品质量,而且还引起一系列不良后果,给空分设备的安全运行造成严重威胁。在对这类压缩机改为无油润滑时,实践证明,仅仅采取以下措施是不会成功的。
将金属活塞环简单地更换为尼龙活塞环,在水平列活塞底部120°角位置上安装数只尼龙螺钉,以支承水平列活寒质量,保持正确方向的水平往复运动。由于结构上的原因,虽然取消了气缸注射油泵,但从曲轴箱内来的润滑油,还是通过活塞杆的往复运动惯性力,沿着活塞杆,通过密封器大量渗入气缸,使原料气达不到无油份的目的。另一方面,仅靠尼龙螺钉支承水平列活塞质量,尼龙螺钉上比压太大、磨损严重、使用周期短。
可见,要通过改为无油润滑,以解决压缩气体不带油份和使用寿命问题,必须在L形压缩机的结构与材质上,以及操作使用上采取正确的技术措施,才能达到改造目的。
一、结构与材质
(一)增设中间体、刮油器、挡油盘
为使曲轴箱内的润滑油不被带人气缸,可在主机上增设水平、垂直两列气缸与机身之间的中间体,并在中间体靠曲轴箱侧设置刮油器。刮油装置由三剐效果良好、具有自补能力的铜质刮油环组成,最大限度地将活塞杆上的油分刮下来,不被带出曲轴箱外。在活塞杆往复于中间体部位有一空行程,设置了挡油盘,以杜绝可能被活塞杆从曲轴箱带出的微量油分,沿活塞杆进入密封器和气缸的通路,确保原料气无油分存在。
(二)采用组合结构活塞,活塞体用铝合金
为了便于装拆活塞,更换活塞环、导向环,活塞设计成组合结构。更换易损零件时,只要将活塞中的前半只拆下来,提出气缸外,即可更换易损件,再推进气缸复合,不必拆下整只活塞,更无需拆动活塞杆与调整余隙,省去了不少工序。更换一次活塞环,一般仅需2~3h。为了减轻水平列活塞重量,Ⅱ、Ⅲ级活塞体均采用轻质铝合金材料,活塞环部位用不锈钢座来支承,可增加活塞环与活塞体环槽的耐磨性。活塞扦经表面淬火处理,以提高活塞杆的耐磨性能。
(三)导向环、活塞环用填充聚四氟乙烯制造
根据原压缩机气缸镜面长度,在I级活塞和Ⅱ、Ⅲ缓活塞上设置两道用于控制活塞往复运动、支承活塞质量的导向环。导向环为填充聚四氟乙烯材料,用热胀整体过盈结构形式或开口结构形式,确保垂直、水平两列活塞能正确地进行往复运动。热胀整体过盈结构可使导向环不受气体压力的背压作用,大大延长导向环的使用寿命。采用热胀整体过盈结构,须配置导向环热装工具。各级活塞环材料也采用填充聚四氟乙烯,I、Ⅱ级活塞环采用内衬弹力环。塑料环的密封性能优于金属环,压缩机制气产量会略有增加。
(四)设置填充聚四氟乙烯密封环
在原气缸端放置刮油环、密封圈的孔腔内,改为设置用填充聚四氟乙烯材料制造的密封圈,可大大提高密封效果。
(五)提供Ⅱ级捧气管道
二、安装与操作
关于改造安装注意事项可参考原压缩机说明书。下面是主要的操作技术要求。
(一)降低启动工况的操作压力
受原压缩机启动工况终压以及各级压缩比偏大的限制,各级排气温度会较高,使无油润滑的填充聚四氟乙烯活塞环磨损率增大,缩短其使用寿命,除非选择能耐高温的材料,但这类材料一般价格昂贵。再则压缩机正常生产时的压力一般都在3MPa左右,此时各级排气温度比启动工况时降低,选用昂贵材料不合算。因此,一般应适当降低启动工况的操作压力,适当延长液化时间,终压的控制视排气温度而定。在冷却条件良好,即进入各级气缸的气体温度较低时,也可采用较高的操作压力。各级排气温度,除吸入气体温度影响较大外,与各级压缩比的分配直接有关,可运过调整气缸余隙的办法来适当调整压缩比,控制各级排气温度。但无法变动气缸直径,故可调范围不大。
(二)要提供使气体充分冷却的条件
在原压缩机冷却器的技术参数上,尽管规定了气体经冷却后的温度范围,但实际效果都比较差,气体得不到充分冷却,特别是I级冷却器,冷却后气体的强度都超出了规定的范囝,严重地影响了气体第Ⅱ级压缩工况。对一些水源条件较差的单位,情况更坏。因此,要重视I级冷却条件的改善,要因地制宜采取适当措施,改善供应的冷却水(水量、水质和木温),定期清洗冷却器,外接一个补充冷却器等,以确保Ⅱ级进气温度不超过40℃。这样才能保持活塞环的使用寿命。
(三)在操作时应注意气缸冷却水的进、排水温度不是越低越好
通过控制进、排水温度,使气体内的水份不在气缸内析出。要加强水分离器捧水的管理,做到定时、及时。空气中的水分经中间冷却后就形成冷凝液滴,如果不分离掉而随气体进入下一级气缸,它们会附在气阀上,使气阀工作失常,寿命缩短,水滴附在下一级气缸壁上,使壁面润滑恶化。
必须严格控制Ⅱ级气缸套的进水温度在35℃左右(等于或高于Ⅱ级气缸进气温度,最好高出1—3℃),可用Ⅲ级冷却器的排水重新进入Ⅱ级气缸套内;必须严格按每20min吹除I、Ⅱ、Ⅲ级油水分离器的积水(特别是I级),以确保Ⅱ、Ⅲ级气缸无水。这样可延长活塞环的使用寿命。 |
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